影响表观效果的还有脱模剂,如各种脱模剂的使用对气泡产生的概率相似,说明与脱模剂使用无关,因此进行了油性脱模剂和水性脱模剂的试验对比,发现刷水脱模剂的模板产生气泡的概率仅为20%,而刷油脱模剂的模板产生气泡的概率达到50%,这说明使用脱模剂的类型对气泡的产生起着很大的影响,模板脱模剂问题为主要原因之一。
现场发现,工人分层混凝土厚度偏大,往往都在2米左右甚至更高,虽然振捣比较充分,但下部的气泡依然难以排除。试着分层厚度控制在500~1000mm,效果明显好转,说明分层过厚也是主要原因之一。
对于其他原因,比如施工环境和入模温度、配合比设计等,经对比发现不是主要因素。抓住主要因素才事半功倍,这样就明确了方向。
1.2 烂根
混凝土墙烂根问题,开始怀疑为过振所致,振捣时间经几次调整还不能解决,说明振捣问题不是主要因素。
仔细观察,模板构造设计不合理,存在因模板加固不当(图2)而漏浆。混凝土浇筑时,墙柱底部模板发生轻微变形,出现漏浆情况。待混凝土凝固时,在底部模板接缝处形成小坎,导致烂根。阴阳角处模板加固不当,导致跑模,浇筑时出现漏浆情况,导致烂根。
2 技术措施
针对以上的分析,采取针对性的措施:
(1)每次使用模板之前,仔细清除表面残渣,不使用可能损坏表面模板的方式,保证模板的光洁度。
(2)更换为水性脱模剂后,添加一定比例消泡剂,使混凝土体系分散性增强,消泡迅速。与油性脱模剂相比,具有以下优势:脱模效果快捷,脱模次数多,可改善产品质量;成品表面光洁度好,不油腻。
(3)混凝土入模后,振捣棒振捣时直上直下,插点均匀分布、逐点移动、顺序进行。同时迅速插入振捣棒,缓慢拔出振捣棒。
掌握振捣时间,每点振捣时间约20~30s。当混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,表面出浆且呈水平状态,模板边角部分填满充实时,振捣完毕。
振捣插入前后间距一般为30~50cm,防止漏振。振捣时振捣器插入下层混凝土10cm,以加强上下混凝土的结合。
(4)前期利用BIM技术对铝合金模板安装进行深化设计(图3),建立铝模结构整体模型。根据模型进行局部样板安装,做到样板先行。
在剪力墙铝模内外墙板增加对拉螺杆数量,间距不超过30cm。同时由单螺母更换为双螺母。
在墙两侧增设斜杆支撑,间距不大于2m布置。外墙一侧设置斜撑,同侧斜撑安装铁链拉紧,形成双向约束。斜撑长边角度为45~55度,斜撑短边角度为10~15度。
模板阴角处用L150×150×6的角铝与铝模固定,阳角处用L65×65×6的角铝与铝模固定(图4)。
墙柱根脚在增加角铝固定之后,采用水泥砂浆封堵(图5),双重措施保障混凝土成型质量。
3 结语
铝模板技术采用快拆体系,保证了混凝土的正常受力需要,加大了模板使用的效率,加快了施工进度。质量轻、便于安装、承载力高、不易爆模。铝合金模板对混凝土外观的质量有很大保障,但细节处理不到位依然会产生问题,特别在工程的检查和管理中,业主、监理组、施工单位对外观十分重视,甚至因为品牌工程的需要将个别外观稍差的构造物推倒重来。影响混凝土构造物外观涉及材料因素、机械因素、施工工艺、人为因素、环境等技术因素等,抓住主因,逐一排除改善,采取针对性的措施才能提高工程质量。
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